本文转自:渭南日报
本报讯(通讯员董宇宁)近日,陕钢龙钢公司轧钢厂按照“降低生产成本,实现效益最大化”工作思路,聚焦提质增效新路径,从细节着手,集智凝智,通过一系列改造破解生产难题,为生产稳定运行提供有力支撑。
板带加热炉出炉炉门属于端进端出的形式,加热炉正常运行3个月左右,由于炉压变大,导致出炉口温度过高,容易对出炉炉门造成损伤。为保证安全生产,降低生产成本,延长炉门使用寿命,经技术人员商讨,决定结合炉门框架图,自制炉门,即利用中间坯废料制作框架,废旧打包丝自制炉门锚固钩,用浇注料进行浇注,形成炉门。并利用停机检修进行更换,目前正在试用阶段,运行良好。据悉,此项自主改造,年可节约费用10万元。
板带现有入炉冲渣泵出口进口管道与集水坑之间通过方盒连接,因集水坑墙壁太厚,管道无法直接与入炉冲渣泵连接,导致起泵困难,入炉冲渣渠容易堵塞。为解决这一难题,经技术人员研究,决定将入炉冲渣泵移位,在入炉冲渣泵坑钻出合适的孔型,确保管道直接与泵体连接,达到随时起泵的目的。改造后,入炉冲渣渠再无堵塞现象,不仅降低了人员劳动强度,而且每月可节约费用2万元。