轧钢机AGC典型故障案例

(1)位置超差

过程分析:定修期间更换轧机的上下支撑辊,开机零调时,操作侧和传动侧之间出现位置偏差过大报警,导致零调不成功;检查机械方面液压缸各腔压力正常,动作正常,活塞能运行到上下极限位置且无渗漏,电气检查位置传感器和控制模块都没发现问题,工艺方面检查工作辊和支撑辊的直径及辊型偏差,偏差都在合格范围之内,不应该造成位置超差。最后三方决定重新更换支撑辊,拉出上支撑辊时发现在上支撑辊轴承座与AGC液压缸的接触面之间有一块碎布,清理干净,重新回装后,故障消除。

总结:引起这个故障的原因是在支撑辊轴承座与AGC液压缸有一定厚度的杂质,引起位置测量出现偏差;而操作工未按标准化作业,未仔细检查支撑辊就上机才导致了这个故障。

(2)无法调零

过程分析:在生产中的正常更换工作辊,进行零调时,在辊缝靠近时,无法达到零位,以至无法完成调零程序,机械及电气方面都无事故报警,查看现场,发现液压缸在最大行程位置,于是建议再次更换直径较大的工作辊,之后故障消除。

总结:引起这个故障的原因是工作辊的辊径较小,辊缝超过AGC油缸的行程,解决的办法有a)更换合适的轧辊;b)调整合适的垫板。

(3)AGC液压缸不动作

分析过程:故障出现后,马上检查工作压力,测压点检查的压力过低,现场有液压油流动的声音,这有两个可能:一是伺服阀工作异常或控制信号异常,二是安全溢流阀有问题。考虑到伺服阀有两个,设置一个为主工作、另一个为辅助工作状态,两个伺服阀同时出现故障的可能性很小,我们先检查溢流阀,更换了一个新的溢流阀之后,系统恢复正常。

总结:解体这个溢流阀,发现它的先导阀芯被杂质卡在常开位置,造成系统一直在溢流泄压,所以系统无法动作,这是液压系统被污染造成的故障。

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