中国江西网讯陈惠东、记者杨文超报道:方大萍安钢铁湘东轧钢厂通过加强管理、全方位对标、持续不断优化工艺,钢筋吨材电耗实现大幅下降,取得显著降本效果。
湘东轧钢厂以往生产φ22螺纹钢筋时,13#轧机电流为额定电流的80%、14#轧机电流为额定电流的50%,同样轧制速度同比φ18螺纹钢筋的电流偏大,造成吨材电耗偏高。同时,该厂在工艺检查时发现14#轧机电流相对偏大,14#轧辊孔型侧壁磨损异常。为降低电耗,该厂决定开展降低φ22螺纹钢筋电耗攻关,优化φ22钢筋轧制工艺,降低13#、14#轧机轧制负荷,至少降低电流10-20%。通过攻关,优化中轧各道次料型、改进14#轧制孔型,φ22螺纹钢筋生产吨材电耗逐步下降,今年上半年,φ22钢筋电耗比年平均水平下降1.36kwh/t,降低生产成本14.72万元。
自年推行精细化管理以来,湘东轧钢厂加强对单品种规格电耗分析,从细微处入手,对症下药,大力开展科技攻关和精细化管理,将能耗控制细化到每一个过程和每一个环节,挖掘点点滴滴的节能潜力。该厂钢筋电耗从年的60.49kwh/t降至年的50.64kwh/t,降幅16.28%。今年1-6月份,钢筋电耗已降至49.27kwh/t。