方大九钢以绣花功夫推进降成本工作金

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今年3月份以来,方大九钢以“全面降成本,大干一百天”活动为契机,以降低生产成本、提升经济技术指标为目标,广大干部员工立足岗位,以“绣花”功夫深挖系统潜能,实现设备改造降成本再突破、节能降耗在提升、成本费用再下降。

巧施“手术”创效益

在该公司开展“全面降成本”活动中,降低设备故障率,延长设备使用寿命成为了降低生产成本过程中的一项重要指标。

细心的员工发现,该公司轧钢厂中板除鳞机集管上竟然“长”出四个“黄金甲”,整整齐齐均匀分布在上集管除鳞喷嘴的前面。这是怎么回事呢?

这事还得从中板除鳞机上集管调整运行高度说起。今年6月份,工艺人员发现除鳞机的除鳞效果不佳,该厂中板准备车间利用检修时间对除鳞喷嘴进行全面清洗。然而,效果并不理想。经过反复论证后,该厂再次组织技术、设备人员对除鳞机进行会诊,发现上集管高度过高,又将上集管的高度由原来的毫米降低为毫米,可以达到钢板除鳞的工艺要求。

然而,事情并没有这么简单。上集管高度调低后,其上面的除鳞喷嘴却面临轧制钢板的撞击。钢坯在辊道上运行跳动,很容易将除鳞喷嘴撞坏。上集管上共有除鳞喷嘴30个,每个价值近元。撞坏一个损失不小,还将影响除鳞效果,这可不是一件小事。

“必须在上集管调低高度的同时,做好除鳞喷嘴的保护措施。”该公司轧钢厂准备车间综合班班长郝永召说道。他提出了一个为除鳞喷嘴安装防撞“黄金甲”的方案。他将该方案的必然性和可行性做了较为全面的分析论证。7月中旬,方案获得厂部认可后,郝永召带领班组员工用20毫米的废旧钢板制作成半径为毫米的椭圆形指甲片形状,均匀焊接在上集管除鳞喷嘴的前面,形成护卫除鳞喷嘴的“黄金甲”。这样,随着辊道运行跳动的钢板进入除鳞机时,“黄金甲”直接将跳动的钢板“镇住”,牢牢保护着除鳞喷嘴不受丝毫的伤害。

披上“黄金甲”的除鳞喷嘴发出阵阵“呼啸”履行着自己的职责,经过一个月运行表明,除鳞喷嘴的月度故障率比原来降低60%、使用寿命延长20%、除鳞效率比原来提升12%,每月可降低设备备件成本一万元左右。

“把脉问诊”多发电

该公司不仅在降低设备故障率中下足功夫,还在提高机组发电量上进行攻关突破。在该公司动力厂运行一车间余热发电站主控室,冷却水水温由55℃下降到了30℃,机组真空上涨了3~4kpa。该车间副主任王徽看到相关参数后说道:“终于成功了,不容易呀!”。

原来,近期该公司动力厂西区余热发电站班组人员发现汽轮机真空偏低,仅-60kpa,不仅降低了机组效率影响发电量,也提高了能耗增加了成本。王徽在得知此情况后,考虑到汽轮机作为该发电站的重要设备,而真空又是发电机组运行的一项重要经济指标,对机组综合经济稳定运行有着重要作用。于是立即同车间技术员一起反复讨论,小杨说:“我们可以利用停机机会对凝汽器进行灌水查漏”,旁边的小张也马上想到一个主意,说:“还可以拿火苗试漏法在线对与凝汽器相连的管道进行试漏。”说干就干,该车间人员决定利用计划检修时机进行试漏工作,但是检修完成后,真空仍然偏低,效果不明显。时间紧、检修机会又难得,面对严峻形势,该怎么办?最后王徽在深思熟虑后决定重新铺设管道,将射汽抽气器冷却水源由凝结水改为循环水。功夫不负有心人,通过多次试验和改造,冷却水水温由55℃下降至30℃,机组真空上涨3~4kpa,不仅提高了射汽抽气器冷却水换热效率,每天发电负荷也增加近kwh,创效约元。

找准“病因”降成本

在降低设备故障率、提升机组发电量中有所突破同时,该公司还积极抓好修旧利废工作,降低设备备件采购成本。

“班长,昨天小刘把修理好的铲车开到现场试运行了一天,发现铲车的制动液一点都没有泄漏,而且制动系统工作完全正常。你的建议真是金点子!”在物流运输部车辆运输管理站铲车班休息室,班员小李一边笑着向班长段溢汇报、一边竖起了大拇指。

原来,物流运输部负责自运维管理的铲车中,时常有铲车出现制动液泄漏,制动系统不能正常工作的现象。班长了解情况后,找来几名维修人员一起讨论研究故障原因。经过多次拆卸,他们终于找到了“病因”:铲车的制动系统是由制动钳中的活塞将制动片顶出,使制动片与制动盘之间产生摩擦而起到制动效果。但随着制动片不断磨损,制动钳中的活塞需顶出的距离不断加长,如此不断循环,在制动片磨损到一定厚度后,不仅会使制动钳中的活塞顶出过长而容易受到污染,而且还使内部密封圈损坏,从而导致制动液泄漏,影响铲车制动系统正常工作。每一块制动片需花费14元,全公司26台铲车,每台铲车有16块制动片,仅这一项每月就得花费成本余元,这些磨损过的制动片将怎样重复利用起来呢?

“病因”找到了,那就该“对症下药”了!通过一番研究,最终决定在制动片磨损至一定程度后,在制动片与制动钳之间加装一块磨损后的制动片,这样可以防止活塞过于顶出而受到污染损坏密封圈,同时还能节约制动片成本,使制动片能充分二次利用。

“没想到一块废旧制动片就解决了铲车车辆故障!”大家高兴极了。这一废旧物资利用,不仅延长了铲车制动片近一倍的使用寿命,还能防止铲车制动钳中的活塞密封圈损坏导致制动液泄漏现象,不仅提高了铲车作业效率,每年还降低铲车制动片采购成本3万余元。

自今年3月份开展“全面降成本,大干一百天”活动以来,该公司4~7月份与3月份相比,烧结工序矿耗熔剂为公斤/吨,比3月份下降10公斤/吨;固体燃耗比3月份下降3公斤/吨;高炉燃料比比3月份下降1公斤/吨;钢铁料消耗比3月份下降1公斤/吨;轧钢综合成材率99.26%,比3月份提高0.15%,取得了显著的成效。(吴益凡)




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