即日,从大连特钢第二轧钢厂手艺品质处得悉:一季度,该厂经过优化台车炉和辊底炉做战的临盆工艺,降本增效达18.7万元。
本年以来,第二轧钢厂深入贯彻落实公司降本增效的劳动请求,连接深入开展降本节支、挖潜增效运动。该厂手艺品质处中心从优化工艺动手,进一步深挖主体做战的降本增效潜力。工艺降成本方法执行一个月以来,不光大大低落了动力损耗,再有用提升了临盆率。
台车炉和辊底炉是该厂模具钢车间热解决的要紧做战,也是该厂动力损耗较大的处所。因而,该厂手艺品质条线下手从热解决工艺方面思考低落成本,他们经过各样检讨和实验方式,在保证产物品质的前提下对工艺举行了优化。
模具钢车间现有三台要紧用于坯料退火的台车炉,往常坯料退火的保温时候是14h,这要紧由于煤气品质欠安,因而才经过拉长退火保温时候,来保证坯料平均透烧。年尾,台车炉举行了自然气的改革,改革后现实退火温度趋向与设定温度基础一致,为低落临盆成本,该厂手艺人员思考能否能够经过缩小保温时候,以节减自然气的损耗。在自然气改革后,手艺人员经过托偶实验确认了台车炉的功能知足请求,紧接着在本年年终草拟了实验蓄意,来缩小坯料退火时候。经过一季度约吨坯料的实验,退火保温时候由平昔的14h缩小至10h,并且对坯料品质没有影响。缩小保温时候后,不光俭约自然气损耗,并且提升了临盆效率。据统计,一季度,俭约自然气花费达9.1万元,估计终年俭约自然气花费可达33万元。
其它,模具钢车间的四台辊底炉主假如用做制品退火(回火),其加热方法是电加热。依照安设厂家的请求,该做战屡屡点炉前都须要烘炉,烘炉时候起码24h,以保证炉内温度平均无水汽。然而烘炉时候长就须要损耗洪量电,增添成本。因而,该厂手艺人员又把降本增效的目力瞄向了这四台辊底炉。他们依照现有产物的准则请求,经过实验跟踪检讨后果,再依照托偶实验后果考证,在保证产物品质的前提下缩小烘炉时候。经过现实临盆考证,烘炉时候由平昔的24h缩小至8h。此举一季度为分厂降成本9.6万元,终年可降成本约38万元。
该厂工艺降成本方法执行三个月以来,不光大大低落了动力损耗,再有用提升了临盆率。下一步,该厂手艺品质处将进一步深挖降本增效潜力,为分厂临盆筹备稳步进展供应有力支柱。
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