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一直以来,为贯彻落实吉林鑫达钢铁有限公司降本增效工作要求,轧钢厂不断进行技术革新,积极开展修旧利废和自主维修工作,力争把成本控制到最低标准,同时把降本增效任务分解到班组、个人,促使全体员工人人重视,自觉参与,为降本增效献计献策。

轧钢厂车间联合各班组不定期对车间内所有设备进行检查,切实做好设备的日常预防性强制检修维护工作,班组做好日常的设备点检,并将设备明确到每个人,保证人人负责一台设备,使设备能够充分应对眼前的生产节奏,对存在问题的设备及时维修,确保生产工作有序进行。

轧钢后区对二线集卷小车升降架轴承座进行技术改造,未改造前,四口轴承座经常断裂破碎,每周更换一次,严重影响正常生产。改造后,将原有的轴承座加包铁板固定,减少振动力,既降低了成本,也为生产腾出了时间;粗中轧轧辊轴承改造,粗轧辊内经轴承配合小,经常出现内套、磨损严重、烧轴承现象,诱发断辊事故,平均使用期7天左右,改造后,轴承过盈配合,平均使用周期提高了25天,大大降低了成本,提高了工作效率。

轧区维修段修复卡断剪两台、万向轴五根、扁套七根,共节约资金约十余万元;炉区工段对北段废旧轧辊、阀门进行挑选修复,二次利用,其中修复轧辊11根、快排阀8个,各种阀门备件多个,节约资金约十余万元。

轧钢厂对液压油缸进行拆装工作,由于各种液压油缸结构和大小不尽相同,拆卸顺序也稍有不同,油缸拆卸后要认真检查,以确保哪些零件可以继续使用,哪些零件可以修理后再用,哪些零件必须更换,通过节能降耗修旧利废,为公司节约万余元资金。

自主维修不仅节约了更换、维修的费用,增强了员工自主维修、控制成本的意识,更重要的是争取了更多的时间,为高效生产打下坚实的基础。通过停机检修,避免了设备无负荷空运转,降低了设备磨损,又节约电耗,其次,降低高炉煤气和焦炉煤气的用量,从而节约了煤气消耗及钢坯的烧损率,再次统筹安排检查时间,需要检修或更换的小部件,利用停车时间进行更换,避免再次停车处理,减少了停车次数,缩短了停车时间,同时也增加了轧钢时间,提高了完成率,达到了生产效益最大化,通过一次停机检修,做到了停车检修与降本增效的最佳结合。

降本增效,注定是企业的一项长期工作,要抓紧一切降本增效的机会,在开源节流基础上,优化成本结构,实现目标成本管理和控制,提高企业经济效益,用最少的资源创造最大的价值,是企业当下最好的选择。轧钢厂通过一点一滴的挖潜,提升降本增效管理水平,打赢了一个又一个降本攻坚战,写就了一篇又一篇降本大文章!-END-作者:刘荣春校审:杨笑影以上文字、图片版权归河北鑫达集团所有预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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