7月份,方大九钢中板剪切平均测量时间为30秒左右,比以往平均40秒的测量时间提速了10秒左右,整体测量效率提升25%左右。效率的提升,得益于该公司轧钢厂运用“加减法”完成了中板双边剪出口检测信号控制方式改造。
所谓“一加一减”即增加一路就地操作控制、减少对讲沟通环节,这是轧钢厂根据中板双边剪实际情况进行的自主优化。据了解,中板双边剪剪切钢板时,需要停止辊道运行对钢板进行测量。因运行辊道的控制开关在操作台,需要现场工作人员通过步话机或者电话指挥操作,这种控制模式影响了剪切效率。为此,该厂经过充分论证,对测量钢板时辊道的控制方式进行改造,在双边剪旁的作业现场设置辊道就地控制箱,减少人工与操作台信息沟通环节。6月底,该厂通过对现场放线校线、安装就地控制箱、接入控制辊道连锁信号,完成了该控制方式改造。改造完成后,当需要测量剪切钢板时,现场工作人员可直接在就地控制箱上操作,能方便、快速、有效控制双边剪机下辊道的运停状态,显著提高剪切效率。(易晓峰)