121轧钢总厂型钢厂这样计算

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加热炉上料系统推杆改造

轧钢总厂型钢厂加热炉上料系统推杆为消耗品,其材质为耐高温合金材质(镍铬合金),在年消耗总数量为16根。加热炉推杆原设计为整体式结构,整体式推杆更换一根需液压工2人、维修工3人,将推杆整体取出,更换时间约为2小时。推杆在使用中受炉温、上料辊道惯性等影响根据生产需要进行更换,且上料系统直接影响生产节奏,因此对上料系统推杆的改造升级势在必行。

经过现场分析,若将推杆整体式结构改为固定部分和工作部分相对来说更合理,可将炉外固定部分更改为普通铸钢,炉内工作部分材质不变,为镍铬合金。使用中只需要更换炉内部分推杆即可,不需要整体更换。

充分分析后,型钢厂职工对推杆进行改善,推杆整体结构尺寸不变,将一根推杆整体改为两部分:炉内工作部分(在高温下工作)、炉外固定部分(在常温下工作),工作部分磨损或损坏后,只需将连接螺栓打开更换炉内工作部分即可,不需要全部更换,省时省力。改善后更换炉内工作部分仅用2人0.5小时就能完成。根据以往推杆消耗数据测算,改善后每年可节约更换推杆费用约元。

旧联轴器二次使用

型钢厂不仅能让1/2≥1,还想法设法将下线零部件再利用。除鳞辊道联轴器为两端鼓形齿联轴器,中间以长杆连接,除鳞辊道位于水除鳞下方,联轴器长期受水、氧化铁的腐蚀,易造成损坏。同时,由于工艺原因,当加热炉坯料到水除鳞位置时,机前延伸辊道处于静止状态,所有动力均由除鳞辊道提供,也造成联轴器负载增大。另外鼓形齿联轴器对于安装精度要求较高,更换除鳞辊道联轴器会影响生产节奏。为了不影响生产,降低联轴器备件费用,型钢厂将目光锁定在粗轧辊道处使用下线的小万向轴,将其重新加工改造,安装在除鳞箱辊道处使用。

小万向轴的整体尺寸为mm,除鳞辊道联轴器总长为mm。将小万向轴中间伸缩位置割掉mm进行拼接,加工减速机侧和辊道套筒两种。

对下线小万向轴改善后安装使用,除鳞箱辊道运转正常,联轴器运行平稳,保障了产线正常生产,减少了联轴器维修更换次数,降低了工人的劳动强度。经测算,每年创效约8.77万元。

定尺机下辊道联轴器改善

轧钢总厂型钢厂始终以设备在良好的状态下运转为目标,对于设备的不合理状态及时管控。在生产中,职工发现定尺机下联轴器所处位置空间狭窄位于气刀下,所处环境长期受水和氧化铁的侵蚀。因不能找正并长期受侵蚀而将鼓形齿磨平,受作业空间限制无法及时更换,导致钢在辊道上无法正常运输,从而影响正常生产节奏。年上半年联轴器损坏10台,产生误时60分钟。

型钢厂职工对现场分析后重新设计,将辊道轴加一段连接杆,将联轴器位置改到定尺机基座外面,既方便找正又免受水、氧化铁的腐蚀。加工联轴器连杆轴及连接套,长度为mm,辊道侧改善安装加长轴,将电减机底座外移,用型钢制作底座,安装电减机,将联轴器与电减机、加长轴安装紧固。

改善后定尺机下辊道运转正常,联轴器运行平稳,保障产线正常生产。经测算,每年可创效元。

蹲点日记·编后语

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