集团轧钢厂第五车间加热炉换向系统改进成效

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集团轧钢厂第五车间加热炉采用二位三通集中换向系统,运行期间,操作人员发现换向时炉压波动大:换向瞬间,炉压最高达余帕。大量火焰从炉门口喷出,不仅恶化了操作环境,致使周围设备故障频发,还存在一定的安全隐患。

为此,由轧钢厂电气工程师和炉窑工程师牵头,组织相关人员蹲点观察,结合PLC控制程序查找炉压波动规律,现场办公,反复进行讨论、分析、验证,终于找到了炉压波动大的症结,即空气、煤气换向时差过短,进气排烟换向时无时差,造成换向瞬间进气量大于排气量,炉膛压力瞬间增高。针对以上情况,电气工程师对换向系统PLC控制程序进行了优化处理,通过现场多次调试、比对,最终决定将空气、煤气换向时差延长1秒,将进气、排烟时差由零调整为1.5秒。

改进实施后,炉膛压力波动明显减小,炉压最高不超过50Pa,炉门口喷火现象有效得到遏制,钢坯氧化烧损显著降低,周围设备工作环境、人员操作环境明显得到改善。

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