近期,轧钢车间∮轧辊进行了改造,延长了轧辊寿命,上线吨无恙。
轧钢车间原来使用的∮轧辊,轧不到三千吨就得下线,不是烧轴承就是断辊,这成了困扰轧钢车间生产的一个大问题,引起了厂领导的高度重视。被换下的辊子运到生产准备车间,经仔细观察发现:轧辊的槽子裂纹很深,有大面积“掉肉”现象,轴承与辊颈之间有相对运动的痕迹。
判断出导致轧辊使用寿命短的原因是:冷却水不够且无法在线加油和轴承锁紧装置不紧,技术科协助轧钢车间解决冷却水的问题;生产准备车间解决轴承锁紧装置,并同时解决轧辊在线加油问题。经过他们的共同努力,这套轧辊轧制钢材吨后下线,整套轧辊表面质量完好,无深的裂纹,不需要重车,只需稍微修复。
原来的轧辊因冷却水不足等的原因造成使用寿命短、重车量大,一套轧辊顶多可重车3次,这样一改造,重车次数可达到6次以上,一套轧辊就可节省资金十几万元。