年以来,轧钢二分厂以稳定轧线生产为基础,各专业管理技术人员不断总结分析,查找影响轧线生产稳定顺行、制约作业率提升的瓶颈问题,积极开展设备功能优化及设备改造工作。
棒材二工序粗、中、精轧水平轧机万向联轴器转动不稳定、振动大等“老大难”问题,一直以来影响着轧线生产的稳定顺行。轧机万向轴传动不稳定造成轧机本体拉杆轴套、轴承等部件损坏,导致轧机弹跳增大,轧件料形尺寸控制难度增大,使轧线发生堆钢等故障发生。每月因万向轴转动不稳定、震动大造成轧机故障轧线停机时间约4h以上。
该分厂技术人员通过对粗、中、精轧水平轧机十字节式万向联轴器进行改造。在不改变轧辊原有辊径及轧辊轴头安装尺寸的基础上,将水平轧机万向联轴器改造为鼓形齿式传动轴,通过改造有效提高了轧机传动轴的稳定性,降低了轧线水平轧机故障以及轧线堆钢问题发生。同时对传动轴增加轴承包,托架增加平衡装置,减少了换辊时间。
4月份以来,通过对改造后的水平轧机换辊时间以及在线运行情况进行跟踪:轧机在线运行稳定,因传动轴震动造成的轧机设备故障、中轧废为0,有效提高了轧机在线使用周期。同时更换水平轧机时间由原来的50min/台缩短至30min以内,为棒材二工序轧线稳定顺行及产能提升提供了可靠的保障。
通讯员:铁积山编辑:安阳审核:杨德志预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇