点击上方蓝字 为了不断强化成本管理,深挖内部潜力,轧钢厂四车间号召员工从岗位实际出发,从点滴做起,充分调动员工的积极性,最大限度降低成本。
散冷原下料口尺寸为×mm,位于出炉侧悬臂辊下方。由于承载掉落的氧化铁较多,严重影响步进梁横向移动,且过多的氧化铁经动梁孔处易掉入水封槽内,增加刮料板的负荷,每到清理均热段氧化铁时极其困难。车间决定对下料口进行改造,将其改为×mm。方案制定后,说干就干,他们准备好改造用的工具,用含锆纤维棉将下料口内壁铺设两层约40mm厚,再用高铝砖从根部砌至与炉底持平,里侧尺寸约×mm,高铝砖与纤维棉缝隙处用耐火泥填充。不仅减轻了刮料板负荷,保证了正常生产,还可以节约成本。上料推钢机平衡杆是辅助推杆,是轨道上重要的运转设备。在生产过程中,平衡杆易受重力影响,使底座磨损严重,更换时既费时又费力。为了解决这一问题,车间维修工集思广益,结合现场实际,自己动手绘制图纸,制作拖轮,将拖轮安装在平衡杆下面,起到固定平衡杆的作用,这样可有效的减轻因重力产生的摩擦力,使平衡杆更加灵活自如,减少了维修更换频次,降低备件消耗。
在生产过程中加热炉出炉轧辊因高压水除磷,易造成轴承座内进水、氧化铁等杂物,不仅缩短了轴承座的使用寿命,还给安全生产带来了影响。四车间本着降本增效的原则,安排维修人员对出炉口轧辊进行改造。根据炉口高温环境,他们对下线且磨损量小的悬臂辊进行修复,并代替出炉的1号、2号、3号、4号轧辊,经上线使用,效果良好,此举不仅极大的改善了弊端,节约了购买新备件的费用,还对生产的稳定起到了保障作用。 通过对修旧利废工作的常抓不懈,不仅解决了废旧物资的处理问题,还提高了设备的使用率,同时提高了专业技能水平。修旧利废的氛围渐浓,轧钢厂四车间干部职工从点点滴滴做起,算好经济账,为轧钢厂降本增效贡献一份力量。扫码