首钢长钢轧钢厂王晓帅用心做好每件事

小编的话

年,围绕“已经实现的指标不降低、已经达到的水平不后退、已经取得的成绩不丧失”要求,全体干部职工高起点上再攀峰,不断追求更高目标,不断谋求更大进步,41项指标83次刷新历史纪录,主要产品成本持续位列行业前十,获评年度“绿色工厂”……一项项骄人的成绩,一个个亮眼的成绩,助力长钢实现“十四五”良好开局。

成绩的背后

★是广大基层一线职工立足岗位,将助力企业发展作为实现人生价值的真实写照,

★是关键时刻一个又一个冲锋在前的平凡身影“对在企爱企、在企为企”的生动诠释。

今起,特开设“致敬劳模”专栏,带您走进你我身边的劳模,发掘他们身上令人尊敬、为人称赞的闪光点,感悟一个又一个青春奉献、不懈追求的精彩故事。

用心做好每件事

——首钢劳模、轧钢厂棒线作业区轧机维修组组长王晓帅

★年,高速区首次实现连续三个月非计划停机时间为“零”;

★棒线锥辊箱正常维护36个,点检发现异常更换维护12个,有效减少了非计划停机时间;

★通过更改螺栓方式,探索转毂减速器内部结构,将转毂首段跑槽与减速器距离增加10mm,降低了设备故障率,提高了生产效率……

这是轧钢厂棒线作业区轧机维修组组长王晓帅,自年参加工作以来,从职场“小白”到青年岗位能手、公司优秀职工,再到首钢劳模交出的优秀成绩单。

打铁还需自身硬

年从山西职业工程技术学院毕业后参加工作,他到首钢一线材和哈飞学习培训高速线材工艺装配技术,他格外珍惜这个绝佳的学习机会。外出学习期间,他和师傅们一起研究装配理论,在现场学习辊箱装配技术以及常见故障排除方法和技巧,并一起动手实践。长时间的基层实践,他很快成长为独当一面的棒线辊箱、锥箱装配“行家”。

年,北高速线材改造高速棒材,新增了倍尺飞剪、剪前夹送辊、转毂等一系列设备。新工艺、新设备带来新挑战。对此,他刻苦钻研设备维修技术。他盯在冷床边,观察过钢时设备运转情况,查阅资料、联系厂家,详细了解设备内部结构和各个关键数据,同时还到晋钢等企业交流学习高速区设备维护技术。功夫不负有心人,他熟练掌握了高速区新增设备的操作技能和维修技术,年高速区首次出现连续三个月非计划停机时间为“零”。

像呵护孩子一样,用心呵护好每一台设备

为了解决高速线材和高速棒材生产线频繁出现精轧机辊箱烧损故障,王晓帅通过认真观察每一台设备,对精轧机的运转和油站进行详细的点检记录。经过现场研究,发现是因精轧机稀油站进水频繁,导致油品污染造成的。之后,针对原来的密封圈性能已不能满足现有生产要求的实际,他和专业技术人员沟通,采用了一种新型快换式双唇密封圈。经过试用,效果明显。随后,他又进一步明确了快换式双唇密封圈更换周期、油品等净化标准,提升了锥辊箱使用寿命,棒线生产线精轧机实现了单月无故障到连续3个月无故障的目标,保证了棒线轧机设备的安全平稳运行。

设备稳顺生产就稳顺

年夏天,由于气温高,高棒生产线高速区转毂频繁出现卡阻顶钢,直接影响生产。王晓帅坚持每天到生产线详细观察。高棒冷床环境温度70℃,他一盯就是几个小时。连续几天的观察、摸索,终于找到了“顽疾”:设备出现热胀后,与首段跑槽、减速器摩擦,造成卡阻。由于设备固有的缺陷,造成故障频率高,生产效率低。他先后对辊箱、双唇密封圈、滤芯等在线设备的定换周期进行严格要求,明确了各稀油站压力、油温、液位的运行范围和在线设备联轴器的定期润滑时间,对包机点检人员开展了点对点OPL现场培训,提高了包机点检人员的点检技能……年,棒线轧机组非计划停机时间月均降低30%,降低了维修工的劳动强度,提高了生产效率。

用心做好每一件事,努力成为一名优秀的维修工。王晓帅正以饱满的工作热情带领工友们向着更高的目标前行……

学习榜样

创先争优

来源:首钢长治钢铁有限公司“轧制技术与设备”专注于轧制工艺与设备(包含但不限于钢铁、有色金属热轧和冷轧、热处理等)的技术分享和服务,欢迎


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