格鲁克传感器
“工欲善其事,必先利其器”。设备是生产力的重要组成部分,提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本,必然要有先进、适合工艺的生产设备和良好的设备管理水平,管好、用好设备,提高设备管理水平对促进企业发展与进步有着重要意义。赵伟伟,年9月于河北机电学校毕业,年12月到裕华设备部主管设备液压润滑工作,年10月调任冀钢主区轧钢厂设备科科长。工作期间,始终保持好学上进、努力创新的热情和干劲,充分发挥自己的技术优势,在提产增效、修旧利废、设备管理等方面做出了骄人的成绩。年获得“河北省职工技术创新成果”纪念奖,年获得公司"先进个人"荣誉称号。在自身专业技能不断提高的同时,也从技术型人才向管理型人才迈进,为引导分厂员工争先创优、比学赶超树立了榜样。四辊压下系统提速
中板四辊压下电机原设计为开关控制,后电机转速已不能满足生产需求,经常出现四辊等钢轧制现象。经厂部领导结合现场实际研究决定,把四辊电机改为闭环控制,增加电机响应速度。电机提速之后,赵伟伟发现液压平衡系统的反应也满足不了技改需求,通过进一步研究分析,将液压系统电机原6级改为4级,并把排量为63ml/r的泵改为80ml/r的泵,从两个方向来保证液压系统的输出流量。通过技改后试运行,能够满足四辊压下系统的提速要求,消除了在轧制过程中的等钢现象,每小时可多轧2-3块钢坯,有效提高了轧制速度。除鳞辊道轴承技改
中板钢坯除鳞辊道原采用自润滑轴承,润滑效果较差,辊道使用周期较短,原7个月就需定期全部更换,大大增加了检修时间。针对此问题,赵伟伟组织机修人员现场一起研究制定方案,将自润滑轴承改为调心轴承,同时对此部位定期润滑及冷却。年2月份技改投入使用后,截至目前运行正常,有效解决了除鳞辊道影响生产的问题,既节约了成本,又降低了工人的劳动强度。四辊柱塞密封改造
长期以来,四辊平衡柱塞缸因动作频繁,冲击力大,柱塞缸经常发生漏油现象。漏油后一般采取关阀门措施,一是增加了四辊平衡系统油耗,二是会在轧钢时轧制力发生偏差。为解决这一难题,赵伟伟多次在现场观察研究,制定了切合实际的技改方案。后设备科结合机修工段对常用柱塞进行了双密封处理,加装了一道双U形密封,试用以来,漏油次数比技改前明显减少。
设备的日常维护和保养是使用的前提和基础,建立科学、有效的设备管理机制十分必要。在日常工作中,赵伟伟时刻牢记领导的教诲“对于设备管理要有前瞻性眼光,通过数据记录对设备、元器件的生命周期进行预判,抓住季节特点,对设备进行季节性维护,以降低设备的故障率,减少设备热停时间,不断创新、技改,让生产设备更适合我们的生产工艺,促进设备发挥最大的生产效能。”01
设备点巡检方面
设备点巡检是保证设备正常运行的重要因素,点巡检到位可以有效保证设备正常运行,针对设备点巡检采取了以下几点:一是对在生产中的高速旋转的重要设备如鼓风机、除鳞泵等设备,增加测振测温频率,做到设备运行情况心中有数,有问题及时发现并进行控制;二是督促检查各车间单位每次停机时,对在生产过程中点检不到的重要设备部位进行检查,并且图片反馈做到提前发现问题列入计划处理,从而使设备维护步入良性循环。02
设备润滑管理方面
润滑管理是设备管理的一项重要组成部分,在生产过程中70%以上的设备问题都跟润滑不良有关,对此,他采取了以下两点:一是对轧钢厂各区域的干油润滑点重新进行优化整理,并根据设备各部位的速度、负荷、环境温度等因素制定设备润滑点检表,要求各单位严格按润滑“五定”标准执行,定期组织检查跟进;二是对现场液压稀油管路进行梳理,对现场有腐蚀的管路及经常发生泄漏的地方进行有计划更换,减少设备漏油,间接避免因处理问题造成的油品污染,保证了设备的正常运行。03
制定并细化设备记录台账
设备更换后,把设备更换原因及更换日期,以及更换后的参数作详细记录,特别是更换周期长且施行过技改的设备,一旦发生问题时做到有账可查,通过记录汇总,分析原因,制定整改措施,缩短检修时间。设备管理涉及方方面面,哪个环节出了问题都会直接或间接影响生产,给企业造成无法弥补的损失。作为一名设备管理人员,赵伟伟清楚地认识到自己肩负的职责,也意识到日常工作中还存在许多尚需完善之处。在今后的工作中,他将继续严格要求自己,团结同事,以身作则,继续发挥专业优势,兢兢业业埋头苦干,牢记“答案永远在现场”的座右铭,发扬不怕苦不怕累的精神,带领设备科各位同事再接再厉,为冀钢集团高质量发展贡献力量!轧钢之家钢铁大合集!
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