晋钢轧钢厂第五车间集思广益破解生产难题

轧钢厂第五车间自投产以来,精整冷床转毂区域故障率居高不下,主要表现在冷床转毂力矩过大,影响生产节奏,成为制约生产稳顺的主要瓶颈,同时又是重大人身设备安全隐患。为彻底解决此隐患,由厂领导牵头、车间组织成立了专项课题攻关小组,明确了以降低转毂故障率作为攻关目标。目标明确后,车间组织机、电、液技术人员对转毂故障的情况进行了现场调查,并按照人、机、料、法、环五个环节对造成转毂故障的原因进行了系统分析,共找出造成转毂故障的八项因素。随后,车间先后十余次组织专业技术人员进行了认真分析、反复探讨,最终确认造成故障的主要原因有二:一是因环境温度过高造成润滑油管路碳化堵塞;二是因冷却水管路结垢造成回水不畅,致使转毂力矩过大。要因确认后,车间专业技术人员通过内查资料、外学同行的方式,制定了详细的改进措施:将干油润滑改为油气润滑,酸洗改造冷却水管路。在不影响生产的前提下,为保证改造效果,车间利用外围影响停机的机会,用时五个月分阶段有步骤对转毂润滑和冷却系统实施了技术改造。改造完成后,转毂系统运行效果良好,未再发生因转毂力矩过大造成的停机故障,为轧钢厂第五车间的生产稳顺提供了有力的支撑。(来源:轧钢厂程军)预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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