小技小改岗位创新实现生产安全高效运行

近期,陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒材二线干部员工以保生产顺行、提指标效益为工作重点,以“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”为切入点,通过小技小改、岗位创新实践,实现生产安全高效运行。

控切损提指标增效益

棒材二线3CS工作室在操作B冷剪切头时,因操作台与剪切位置存在盲区,存在剪切尺寸不标准、切损浪费较大、影响定尺率等问题。针对这一问题,该单位技术人员通过观察分析,一方面在B剪切头处加装摄像头,使操作室显示器可清楚观察切头长短,达到精准剪切;另一方面通过有针对性的培训,提高岗位工操作技能,提高对关键性指标的认识。加装视频后,通过可视化操作的实施,定尺率提升0.2%以上,月可创造效益5.9万元。

多举措保顺行创实效

棒材二线在日常生产中,因设备故障、电气自动化控制及操作方面原因造成钢上冷床飞钢的问题比较突出,影响指标明显。为解决这一问题,作业区抽调专业技术人员对设备故障进行排除并优化自动化控制,定期对冷床输入辊道进行检查调整或者更换,同时制作备用限位控制系统,缩短限位故障时的切换时间。技术人员还对飞剪参数及上冷床温度进行优化,提升剪切精度,大幅降低了制动板冷却摩擦及“黑钢头”等造成的生产中断现象,直接提升作业率0.8%以上。

微调整解难题创效益

为解决棒材二线在Φ20规格三切分轧制过程中频繁出现的K3出口易翘头现象,技术人员联合岗位维修人员进行攻关,并积极实施了调整优化K4辊缝、增加预切分带间距、改变K3来料塑性变形压应力方向等多项技术改造,彻底解决了K3出口翘头难题,大幅提升了生产节奏与技术指标,有效降低了员工劳动强度。据测算,此项改造年可创造效益约70万元。(杜婕)




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