轧钢生产中导卫起着引导轧件进入下一道次的作用,而且也起到扶料的作用,但在实际操作中,因为过钢来料速度快,对导轮冲击力也大,这就造成固定支撑臂的两个调整丝因受到冲击而后退。调整丝主要控制导卫开口度,调整丝后退,就会造成导卫开口度变大,导卫起不到扶料的作用,进而造成倒钢,堆钢,安全生产得不到保证。
针对生产过程中发现的问题,车间主任李东山带领工艺导卫班组,认真研究图纸,结合实际情况,多次试验,最终制定了一个操作简单、方便可行的方案。即在两个调整丝中间焊一个M30的螺母,导卫开口度调整完成以后,在该螺母上装上一条特制的方锥头型M30的螺杆。装好的螺杆刚好把两个调整丝中间的空隙顶住,有效避免了调整丝因受到冲击而后退的现象。
上机一段时间后改善效果明显,因调整丝后退引起的倒钢、堆钢情况没有再出现,同时减少了生产中的检查调整时间,减轻了操作工的工作强度,大大消除了员工在导卫调整时的安全隐患,进一步确保了安全生产。(轧钢厂姚艳伟)
来源:高义钢铁
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